Le Nautilus fut lancé le 23 février 2008.
Le premier test consiste à valider sa stabilité statique. J'ai du ajouter beaucoup de polystyrène à l'arrière du navire. Il plonge trop de l'arrière.
Une fois l'équilibrage effectué, j'ai fait quelques essais de « taxiage » pour prendre en main la propulsion et la direction. De ce côté, il répond parfaitement.
Je l'ai lancé à vitesse 2/3 pour le faire plonger, et voyant que le pont s'immergeait, j'ai poussé à fond les commandes de vitesse. Enfin le Nautilus a disparu de la surface… pour mieux réapparaître.
Conclusion de l'essai du 23/02/08 :
Le Nautilus peut plonger et remonter comme prévu. Cependant il est difficile à stabiliser sous l'eau. Faut-il augmenter le plan de stabilisation arrière ?
Il consomme aussi trop d'énergie électrique. Je trouve qu'il a une faible autonomie, ce qui limite le plaisir. Je vais faire des tests avec une hélice au pas moins important… Et à terme, changer de moteur. |